鈦材反應釜中翻轉機液壓系統的問題描述
[ 信息發布:本站 | 時間:2022-12-07 | 瀏覽:687 ]
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鈦材反應釜的翻轉機液壓系統在運行中出現了某些問題,現就這些問題進行以下分析:
一、翻轉機液壓系統問題描述:
1、液壓系統開始低溫狀態啟動時,泵輸出油管振動大。
2、液壓系統空運轉時,泵溫升較快,溫度較高,30min后可達到60℃以上。
3、因為采用單缸驅動及電磁換向網換向,液壓翻轉機翻住~矩不夠,且翻轉架單側受力,在翻轉過程中受力不平衡,運行不平穩,對鉸接軸承及軸承座沖擊大,讓鉸接軸承使用壽命低、翻轉架和軸承座嚴重變形。
二、翻轉機液壓系統問題分析:
1、由于柱塞泵濾油器過流量及輸油管通徑較小,不能滿足流量要求,使泵吸油不順暢,輸油管壓カ阻カ較大,壓力損失大,從而導致泵溫升較快,低溫運行時輸油管振動大。
2、在鈦材反應釜翻轉過程中液壓系統不能實現無級調速,且在電磁換向網換向時會產生較大的換向沖擊,導致翻轉架對軸承及軸承座的沖擊較大。
3、疊加式單向節流雖然可以實現液壓缸速度的調節,但是背壓較大,所做無用功多,損耗很大,導致發熱,能量損失大。
針對反應釜翻轉機液壓系統上述問題,技術人員提出了改造方案,經過改造后,在實際中得到了應用。改進后的液壓翻轉機,油管振動小,液壓油溫低;疊加式液控單向網的使用,能使翻轉機可靠地在任意翻轉位置鎖停;采用分流集流及對稱雙向布置,可按固定比例自動分配或集中液流,液壓缸雙向位移、速度同步精度高;液壓缸對稱布置,翻轉力矩增進,翻轉機受力平衡性好,翻轉架、軸承支座變形小,軸承及軸承座壽命越長;采用電液比例換向網,可實現翻轉機啟動、加速、減速、停止無級調速,運行效率顯明提高,同時減小了啟、停換向沖擊,使鈦材反應釜平穩性越好,安/全性越高。